近日,選煤公司小莊選煤廠以“修舊利廢”、“小改小革”為抓手,“金點子”頻出,在實現“節能降耗”過程中取得實效。
廢舊橡膠彈簧,“變廢為寶”
7月初,機修班組在檢修作業中,發現131原煤給煤機吊掛出現裂紋現象,對設備、員工存在安全隱患,且更換起來較困難。
為解決此難題,機修班組群策群力,革故創新,在原有給煤機吊掛下方加裝一個三邊300×300mm的支撐座,中部開一個孔洞,將一根M36×600mm的絲杠自上而下貫通,在最下端加裝一根廢舊橡膠彈簧,改造成為橡膠彈簧式吊掛。
橡膠彈簧式吊掛的使用,在生產運行中起到了良好的“減震”作用,降低了設備的損耗率,極大地節約了更換材料備件所需費用,且充分保障了員工的人身安全。
廢舊條縫篩板,“回收再利用”
近日,翁在春接到“339振動篩檢修作業平臺鋼板腐蝕嚴重需更換”的任務單,考慮到現有的檢修作業平臺材質均為花紋鋼板,容易積水且使用壽命短,存在重大安全隱患。
在與技術攻關小組人員商議后,他們勇于創新,把原檢修作業平臺底板拆下,利用角鋼焊接610×305mm骨架,將廢舊不銹鋼條縫篩板鑲嵌入內,固定結實后刷上綠色防滑漆,搭建成新平臺,以滿足保安全、防積水、防腐蝕的要求。
該新檢修作業平臺一經推廣,規避了原存在的重大安全隱患,解決了平臺積水、底板易腐蝕問題,同時鑲嵌式的設計簡易美觀,廢舊條縫篩板重新利用,每年可節省更換各設備檢修作業平臺費用約10萬元。
閑置液壓裝置,“物盡其用”
據了解,小莊選煤廠原煤中大顆粒矸石(>300mm)較多,刮板機刮煤棒經常被砸彎,更換下的刮煤棒使用千斤頂校正較為困難,且操作不當會有一定的安全風險。
為此,機修班、電氣班齊抓共管,利用閑置的液壓裝置,通過兩根高壓油管連接氮氣裝置及60噸液壓油缸,組裝成校正刮煤棒液壓機床。
閑置液壓裝置組成的液壓機床,現場操作便捷、安全高效,避免了使用千斤頂校正的安全風險,實現了刮煤棒重復利用,大幅度的節省了刮煤棒消耗,年累計創造經濟效益約32萬元。
通過持續鼓勵員工“修舊利廢”、“小改小革”,用好修舊利廢的“金點子”,促進安全生產的“金效益”,為公司降本增效工作做出了積極貢獻。(張亮)