袁大灘選煤廠自運行以來,始終秉承著“改造提效,創新降本”的生產理念,圍繞“穩產量、提產率、增效益”全年任務目標,持續不斷優化生產流程,革新生產工藝,著力提升生產效益,使選煤系統的生產效率越來越高,生產水平不斷提升。
改造升級設備,夯實運行基礎
隨著服務時間的不斷延伸,選煤廠部分設備,故障頻發等狀況不斷顯現。面對困難,該廠不等不靠,統籌安排,科學謀劃,在不影響正常礦井生產的情況下,對全廠的核心設備、生產工藝進行技改升級。
選煤廠原煤準備車間破碎機設備能力不足、可靠性差,嚴重影響系統正常生產。面對困境,選煤廠先后組織相關管理人員多次深入現場對準備車間二樓209破碎機周邊空間環境做了詳盡考察測量,制定改造方案。面對現場沒有預埋基礎且現場安裝改造空間狹小的問題,選煤廠提前制定預案,破除墻體,割除溜槽,克服種種困難,搶工期、爭進度,通過各方密切配合,協同作戰,改造工程試車一次成功,贏得了礦、公司領導的充分肯定。
元旦假期當天,選煤廠機修班組克服工程量大、時間緊迫、場地狹小,夜間低溫等諸多困難,按照技術措施及預案,晝夜連軸作業,順利完成了淺槽刮板鏈條整體更換任務,為后續安全生產提供了有力保障。
完善洗選工藝,實現高效運營
面對煤炭市場的不確定性,選煤廠緊緊圍繞高效運營的工作目標,找差距、補短板、求實效、抓落實。 為了不影響礦井整體生產計劃,確保能優質、高效地完成技改任務,選煤廠認真思考,制定應對方案,早動手、早準備。
針對原煤煤質變化情況,靈活調整絮凝劑添加方式與用量,使煤泥與清水完全分離,加快了煤泥處理速度,突破產量提升“瓶頸”,并通過測算分析,利用現有的工藝設備,將原煤分級篩篩板篩縫擴大,提高設備的處理能力。針對原煤矸石泥化、硫分高等不穩定因素,制約洗選任務指標的順利完成,該廠從原煤質量、工藝技術、設備等方面分析查找原因,通過改造脫泥篩脫泥效果,增設弧形篩配料管道,使粗精煤灰分、硫分大幅度降低,減少了介質消耗,提高了精煤產率。
優化技術革新,促進創新提效
如何優化系統和技術改造一直是該廠的重中之重。為此,選煤廠不等不靠、主動出擊,以技術創新為依托,大力開展創新創效工作。
針對主洗脫介篩脫介能力不能滿足生產需要,該廠集思廣益,將原噴水管道噴嘴前后交錯布置,增大噴水壓力,并在噴水前增加一道擋皮,有效改善脫介效果,使介耗大幅降低。為進一步做好循環水系統的節能提效,將兩臺循環水泵的出水管路連通,實現由1臺循環泵的能耗功率完成兩臺循環泵的輸水能力,洗煤循環水輸送系統能效有了顯著提升。
在壓濾系統手動操作過程中,崗位工需要使用對講機反復與集控室溝通,工藝流程繁瑣,效率低下,壓濾機反吹風效果不好,煤餅脫落不徹底,不但影響工作效率,也增加了職工勞動強度。
選煤廠電氣班制定應對方案,通過修改其PLC程序及線路改造,創新提出反吹系統革新方案,延長反吹風時間,并由之前的三次反吹風改成一次反吹風,經過一段時間試用,壓濾效果明顯改善。
原煤分級篩篩板篩縫更換,兩臺弧形篩增設相互配料管道……一臺臺關鍵設備技改升級不停歇;對主洗合介泵、煤泥泵等設備進行撤舊換新,煤泥水管路系統改造……一項項重點工程有序推進,全廠設備正常開機率不斷提高,設備持續運行時間紀錄不斷被打破,為高產出、高效率提供了強有力的保障。
提質增效行動只有起點沒有終點,袁大灘選煤廠將繼續團結協作,共克時艱,為完成全年目標任務交出滿意答卷。(孫二軍)